玉溪精密光軸加工廠
絎磨管采用滾壓加工,由于表面層留有表面殘余壓應(yīng)力,有助于表面微小裂紋的封閉,阻礙侵蝕作用的擴展。從而提高表面抗腐蝕能力,并能延緩疲勞裂紋的產(chǎn)生或擴大,因而提高絎磨管疲勞強度。通過滾壓成型,滾壓表面形成一層冷作硬化層,減少了磨削副接觸表面的彈性和塑性變形,從而提高了絎磨管內(nèi)壁的耐磨性,同時避免了因磨削引起的。滾壓后,表面粗糙度值的減小,可提高配合性質(zhì)。
對家用電器行業(yè)一般采用全噴淋方式,它效率高,整個前處理只需要十幾分鐘即可完成,節(jié)省場地設(shè)備。汽車行業(yè)流行采用噴淋-浸泡相結(jié)合的方式。表面調(diào)整工序并非必須,表調(diào)劑加到脫脂槽內(nèi)也可達到相同效果。磷化后的去離子水洗必不可少。磷化后的鉻酸鹽處理,可提高整個涂層系統(tǒng)的耐腐蝕性能(見表2),但由于鉻的環(huán)境污染問題,因此應(yīng)慎使用。表2鉻酸鹽處理對漆膜耐蝕性能影響劃痕3mm擴散時間(h)(鹽霧ASTMB117-64)去離子水洗鉻酸鹽處理輕鐵系.54896鋅系2.14424鋅鈣系1.2216288鋅系2.192312鋅鈣系2.526436*數(shù)據(jù)來源與表1相同3.3混合件磷化處理工藝(銹蝕工件)脫脂4~7℃3~8min水清洗常溫.5~1.min酸洗4~7℃3~8min水清洗常溫.5min中和常溫.5~1.min表面調(diào)整常溫.5min磷化35~6℃3~1min水清洗常溫.5~1.min脫離子水洗常溫.5~1.min鉻酸鹽水洗4~7℃.5~1.min⑾烘干18℃除非有足夠的理由,酸洗工序一般不采用噴淋處理方式,噴淋會帶來設(shè)備腐蝕以及工件工序間生銹等一系列問題。
滾壓加工是一種無切屑加工,在常溫下利用金屬的塑性變形,使工件表面的微觀不平度輾平從而達到改變表層結(jié)構(gòu)、機械特性、形狀和尺寸的目的。因此這種方法可同時達到光整加工及強化兩種目的,是磨削無法做到的。
無論用何種加工方法加工,在零件表面總會留下微細的凸凹不平的刀痕,出現(xiàn)交錯起伏的峰谷現(xiàn)象,
滾壓加工原理:它是一種壓力光整加工,是利用金屬在常溫狀態(tài)的冷塑性特點,利用滾壓工具對工件表面施加一定的壓力,使工件表層金屬產(chǎn)生塑性流動,填入到原始殘留的低凹波谷中,而達到工件表面粗糙值降低。由于被滾壓的表層金屬塑性變形,使表層組織冷硬化和晶粒變細,形成致密的纖維狀,并形成殘余應(yīng)力層,硬度和強度提高,從而改善了工件表面的耐磨性、耐蝕性和配合性。滾壓是一種無切削的塑性加工方法。
又如QSn為青(Q)銅中主要的添加元素為錫(Sn)的一類;QAL9-4為青(Q)銅中含有鋁(AL),成分中添加元素鋁為9%,其他添加元素為4%,這兩種合金的主題詞是青銅(Q)。產(chǎn)品代號是由標準(GB34-78)規(guī)定的主題詞漢語拼音字母、化學元素符號及阿拉伯數(shù)字相結(jié)合的方法來表示。有色金屬及合金產(chǎn)品的狀態(tài)、加工方法、特征代號,采用規(guī)定的漢語拼音字母表示。如熱加工的R(熱),淬火的C(淬),不包鋁的B(不),細顆粒的X(細)等。
絎磨管幾大優(yōu)點
1、提高表面粗糙度,粗糙度基本能達到Ra≤0.08µm左右。
2、修正圓度,橢圓度可≤0.01mm。
3、提高表面硬度,使受力變形消除,硬度提高HV≥4°
4、加工后有殘余應(yīng)力層,提高疲勞強度提高30%。
5、提高配合質(zhì)量,減少磨損,延長零件使用壽命,但零件的加工費用反而降低。絎磨管和無縫鋼管的區(qū)別編輯
1、無縫鋼管主要特點是無焊接縫,可承受較大的壓力。產(chǎn)品可以是很粗糙的鑄態(tài)或冷撥件。
2、絎磨管是近幾年出現(xiàn)的產(chǎn)品,主要是內(nèi)孔、外壁尺寸有嚴格的公差及粗糙度。
絎磨管的特點
1.外徑更小。
2.精度高可做小批量生
3.冷拔成品精度高,表面質(zhì)量好。
4.鋼管橫面積更復(fù)雜。
5.鋼管性能更優(yōu)越,金屬比較密。
玉溪精密光軸加工廠酸洗時用刷子蘸取酸洗液刷洗,到呈白亮色為止,再用清水沖凈。用鈍化液在焊縫上擦一遍,保持1h后用冷水沖,用干布仔細擦洗,后用熱水沖洗干凈,并將其吹干,經(jīng)鈍化的不銹鋼焊縫全部呈銀白色,并具有較高的耐腐蝕性。注意事項:1、焊件在變形矯正時,不得用鐵錘敲擊。2、坡口表面及周圍1mm范圍內(nèi)要清理油污。3、焊接方法:焊條電弧焊4、焊接設(shè)備:奧太315S逆變直流焊機5、焊接材料:A22牌號焊條6、焊條焊前烘干3-35℃x1h7、不得隨愈亂打弧,避免飛滋。
并因而曾獲發(fā)明獎。但因為一些重要的技能難題未能處理,如泡沫渣、鐵水粘罐、鐵損高以及檔次低、渣量大等問題長時間困擾出產(chǎn),冶煉工藝及操作技能也尚不泡沫渣、鐵水粘罐、粘渣、鐵損高、脫硫才能低是老練,使攀鋼高爐目標低下。自197年投產(chǎn)后,歷經(jīng)1年,高爐利用系數(shù)才到達不高的規(guī)劃目標(1-4t/m3d),爾后長時間徜徉在1.5~1.6t/m3d的較低水平,且耗費高,焦比在62kg/t以上,經(jīng)濟效益差,比年虧本。