產(chǎn)品詳情
上海應(yīng)急6KW柴油發(fā)電機(jī)YT9000E3
4、燒瓦故障預(yù)兆特征
柴油機(jī)工作中轉(zhuǎn)速突然降低,負(fù)荷加重,發(fā)動(dòng)機(jī)冒黑煙,機(jī)油壓力下降,曲軸箱內(nèi)發(fā)生“唧唧”的干摩擦聲。
處理措施:立即停機(jī),拆蓋檢查連桿軸瓦,查明原因,維修更換。
5、斷軸故障預(yù)兆特征
當(dāng)柴油機(jī)曲軸軸頸軸肩處因疲勞產(chǎn)生隱性裂紋時(shí),故障征兆尚不明顯,隨著裂紋的擴(kuò)大加重,發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸箱內(nèi)發(fā)生沉悶的敲擊聲,轉(zhuǎn)速變化時(shí)敲擊聲加重,發(fā)動(dòng)機(jī)冒黑煙,不久,敲擊聲逐漸增大,發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)生抖動(dòng),曲軸斷裂,隨即熄火。
處理措施:發(fā)現(xiàn)預(yù)兆立即停機(jī)檢查,發(fā)現(xiàn)裂紋應(yīng)及時(shí)更換曲軸。
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6、拉缸故障的前兆特征
排氣管嚴(yán)重冒黑煙而突然熄火,曲軸不能轉(zhuǎn)動(dòng)。此時(shí)不能再啟動(dòng)柴油機(jī)進(jìn)行工作,而應(yīng)查明原因并加以排除。
處理措施:
1)早期發(fā)現(xiàn)拉缸時(shí)應(yīng)首先加大氣缸滑油注油量。如過(guò)熱現(xiàn)象沒(méi)有改變,可采取單缸停油、降低轉(zhuǎn)速、加快活塞冷卻等措施,直到過(guò)熱消除為止。
(2)當(dāng)發(fā)現(xiàn)拉缸時(shí),必須迅速降低轉(zhuǎn)速,然后停車。繼續(xù)增加活塞冷卻,同時(shí)進(jìn)行盤(pán)車。
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(3)如因活塞咬死而不能盤(pán)車時(shí),可待活塞冷卻一段時(shí)間后,再行盤(pán)車使之活動(dòng)。
(4)當(dāng)活塞咬死的情況比較嚴(yán)重時(shí),可向氣缸內(nèi)注入煤油,待活塞冷卻后撬動(dòng)飛輪或盤(pán)車。
(5)吊缸檢查時(shí),應(yīng)將活塞與缸套表面上的拉缸用油石仔細(xì)磨平。損壞的活塞環(huán)必須換新。若活塞和缸套損壞嚴(yán)重,應(yīng)予以換新。
(6)活塞裝復(fù)時(shí),必須仔細(xì)檢查氣缸上的各注油孔注油是否正常。若活塞和氣缸套均換新,則在裝復(fù)后應(yīng)進(jìn)行磨合,磨合時(shí)應(yīng)從低負(fù)荷開(kāi)始逐漸地加負(fù)荷并連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
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(7)如拉缸事故不能修復(fù)或不允許修復(fù)時(shí),可采取封缸方法繼續(xù)運(yùn)行。發(fā)電機(jī)運(yùn)行中滑環(huán)冒火是常見(jiàn)的故障之1,若不及時(shí)候消除,可導(dǎo)致發(fā)電機(jī)滑環(huán)冒火,對(duì)發(fā)電機(jī)組安全運(yùn)行造成直接威協(xié),嚴(yán)重時(shí)候被迫停機(jī)。就大型發(fā)電機(jī)而言,緊急停機(jī)不僅造成系統(tǒng)出力下降,影響系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,而且對(duì)發(fā)電機(jī)組本身也將產(chǎn)生危害。通過(guò)認(rèn)真分析、研究產(chǎn)生環(huán)火的原因,監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)行情況,擬訂相應(yīng)對(duì)策等方法是可以有效地防止發(fā)生此類故障的。
1.經(jīng)過(guò)
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某廠200MW機(jī)組曾經(jīng)發(fā)生1起發(fā)電機(jī)滑環(huán)冒火現(xiàn)象,停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)2/3的發(fā)電機(jī)碳刷刷握部分燒熔,而完好的刷握中有大部分壓簧壓力彈片折斷的現(xiàn)象。檢修過(guò)程中將所有刷握、碳刷、壓簧全部更換,機(jī)組重新啟動(dòng)并入系統(tǒng)運(yùn)行2小時(shí)候后,巡檢再次發(fā)現(xiàn)2只壓簧壓力彈片折斷,1壓簧單側(cè)從刷握內(nèi)彈出。
2.停機(jī)后檢查情況
通過(guò)這次200MW機(jī)組滑環(huán)冒火前運(yùn)行情況分析,機(jī)組在故障前運(yùn)行各參數(shù)均正常,有功、無(wú)功功率均在額定范圍,機(jī)組的振動(dòng)和軸位移均符合運(yùn)行規(guī)程要求。同時(shí)候?qū)收虾蟮奶妓?、壓簧、刷辯及部分完好刷握(仍裝有碳刷和壓簧)進(jìn)行了詳細(xì)檢查,
詳細(xì)參數(shù):
6KW柴油發(fā)電機(jī) | |
產(chǎn)品型號(hào) | YT9000E3 |
頻率 | 50HZ |
額定功率 | 5.8KW |
zui大輸出功率 | 6.5KW |
直流輸出 | 12V |
額定電壓 | 230/380V |
起動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) |
相數(shù) | 單/三相 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 192F |
排量 | 0.418 |
燃油容積 | 15L |
耗油量約 | 271g |
機(jī)油容積 | 1.65 |
結(jié)構(gòu)形式 | 開(kāi)架或手推車式 |
外形尺寸(MM) | 725*500*630 |
凈重/毛重(KG) | 110KG |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
電壓調(diào)節(jié)器 | 電容式 |
質(zhì)量保證 | 質(zhì)保一年終身維護(hù) |
燃油表 | 機(jī)油報(bào)裝置 |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 4沖程.單缸.直噴柴油機(jī) |
產(chǎn)品信息 | 含13%值稅 |
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其結(jié)果如下:
(1)發(fā)現(xiàn)所有碳刷均為同1型號(hào)(D172),且長(zhǎng)度均為新碳刷的2/3以上。
(2)對(duì)部分完好的刷握進(jìn)行檢查,壓簧、刷辯均未有嚴(yán)重過(guò)熱跡象,且壓簧壓力彈片有大部分兩側(cè)均已折斷。且壓簧均為“V”型。
(3)對(duì)于壓簧壓力彈片1側(cè)折斷的情形,其另1側(cè)大部分有嚴(yán)重過(guò)熱或電弧跡象,且壓簧均為“V”型。
(4)部分壓簧壓力彈片完好,但兩側(cè)壓力彈片均有嚴(yán)重過(guò)熱跡象,且壓簧均為“V”型。
(5)個(gè)別壓簧卡口較淺,易造成壓簧從刷握內(nèi)彈出。
(6)廠家新購(gòu)3種同1型號(hào)壓簧,其檢測(cè)結(jié)果列于下表:
3.原因分析:
通過(guò)對(duì)壓簧、碳刷、刷握的檢查以及對(duì)3種壓簧的檢測(cè)結(jié)果綜合分析后認(rèn)為,,此次冒火的原因是:
1)在機(jī)組運(yùn)行中,雖然使用的是同1型號(hào)的碳刷,但由于其壓力不同,造成碳刷與滑環(huán)間的接觸電阻不1,致使同極滑環(huán)上不同碳刷間電流不均,部分碳刷電流過(guò)大。
(2)部分壓簧(V2型)未插入卡口或彈出(相當(dāng)于未加彈簧)造成其它碳刷通過(guò)電流增大,其原因主要是卡口過(guò)淺。