產(chǎn)品詳情
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S部份進(jìn)入煉渣中,部份則生成SO2排出。當(dāng)鋼水成份和溫度達(dá)到工藝要求后,即可出鋼。為了除去鋼中過剩的氧及調(diào)整化學(xué)成份,可以添加脫氧劑和鐵合金或合金元素。轉(zhuǎn)爐煉鋼簡介從車運來的鐵水經(jīng)過脫硫、擋渣等處理后即可倒入轉(zhuǎn)爐中作為主要爐料,另加1%以下的廢鋼。然后,向轉(zhuǎn)爐內(nèi)吹氧燃燒,鐵水中的過量碳被氧化并放出大量熱量,當(dāng)探頭測得達(dá)到預(yù)定的低碳含量時,即停止吹氧并出鋼。一般在鋼包中需進(jìn)行脫氧及調(diào)整成份操作;然后在鋼液表面拋上碳化稻殼防止鋼水被氧化,即可送往連鑄或模鑄工區(qū)。
良好的工藝措施有助于提高中厚板表面質(zhì)量,主要有:采取在線板坯表面質(zhì)量檢測措施,可以及時發(fā)現(xiàn)連鑄板坯表面缺陷,有目的性的對有缺陷板坯進(jìn)行清理,避免板坯表面缺陷造成鋼板表面質(zhì)量問題。加熱爐采用成熟先進(jìn)的控制模型,自動控制爐溫、爐內(nèi)氣氛以及加熱時間,從而減少板坯的氧化燒損。對除鱗集管的除鱗壓力、流量和噴射距離進(jìn)行優(yōu)化,實現(xiàn)更高的打擊力,保證更有效地去除板坯表面的一次氧化鐵皮。采取中間冷卻措施,縮短TMCP軋制時中間坯的待溫時間,可有效二次氧化鐵皮的產(chǎn)生。
節(jié)流閥開大后,通往主調(diào)節(jié)閥活塞室內(nèi)的汽源減少,推動活塞向下運動的力較小,主調(diào)節(jié)閥動作的機率較小,從而避免了主調(diào)節(jié)閥連續(xù)啟動。調(diào)節(jié)閥的顫振調(diào)節(jié)閥在排放過程中出現(xiàn)的抖動現(xiàn)象,稱其為調(diào)節(jié)閥的顫振,顫振現(xiàn)象的發(fā)生極易造成金屬的疲勞,使調(diào)節(jié)閥的機械性能下降,造成嚴(yán)重的火災(zāi)隱患,發(fā)生顫振的原因主要有以下二個方面:一方面是閥門的使用不當(dāng),選用閥門的排放能力太大(相對于必須排放量而言),消除的方法是應(yīng)當(dāng)使選用閥門的額定排量盡可能接近設(shè)備的必需排放量。
同時,在鍛造工序提料時,增加了連鑄坯和直接成材用鋼錠的比例,在生產(chǎn)組織過程中實現(xiàn)了工藝策劃上成材率的提高。優(yōu)化鋼錠參數(shù),規(guī)范現(xiàn)場操作,提高鋼錠錠身比率為進(jìn)一步提高成材率,技術(shù)處在降低異型錠帽口澆注高度、使用加厚絕熱板、薄底墊等方面開展試驗,優(yōu)化鋼錠參數(shù),規(guī)范煉鋼現(xiàn)場操作,提高鋼錠錠身比例。8至12月,煉鋼廠生產(chǎn)降低帽口澆注高度鋼錠321支,共涉及75個爐號、45個鋼種、28個錠型,實現(xiàn)節(jié)約鋼水48.15t,平均成錠率提高1.3%。