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FANUC伺服驅(qū)動器維修案例
1.小范圍移動正常、大范圍移動出現(xiàn)劇烈振動的故障維修
故障現(xiàn)象:某采用FANUC 0T數(shù)控系統(tǒng)的數(shù)控車床,開機后,只要Z軸一移動,就出現(xiàn)劇烈振蕩,CNC無報警,機床無法正常工作。
分析與處理過程:經(jīng)仔細(xì)觀察、檢查,發(fā)現(xiàn)該機床的Z軸在小范圍(約2.5mm以內(nèi))移動時,工作正常,運動平穩(wěn)無振動:但一旦超過以上范圍,機床即發(fā)生激烈振動。
根據(jù)這一現(xiàn)象分析,系統(tǒng)的位置控制部分以及伺服驅(qū)動器本身應(yīng)無故障,初步判定故障在位置檢測器件,即脈沖編碼器上。
考慮到機床為半閉環(huán)結(jié)構(gòu),維修時通過更換電動機進行了確認(rèn),判定故障原因是由于脈沖編碼器的不良引起的。
為了深入了解引起故障的根本原因,維修時作了以下分析與試驗:
1)在伺服驅(qū)動器主回路斷電的情況下,手動轉(zhuǎn)動電動機軸,檢查系統(tǒng)顯示,發(fā)現(xiàn)無論電動機正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn),系統(tǒng)顯示器上都能夠正確顯示實際位置值,表明位置編碼器的A、B、*A、*B信號輸出正確。
2)由于本機床Z軸絲杠螺距為5mm,只要Z軸移動2mm左右即發(fā)生振動,因此,故障原因可能與電動機轉(zhuǎn)子的實際位置有關(guān),即脈沖編碼器的轉(zhuǎn)子位置檢測信號C1、C2、C4、C8信號存在不良。
根據(jù)以上分析,考慮到Z軸可以正常移動2.5mm左右,相當(dāng)于電動機實際轉(zhuǎn)動180o,因此,進一步判定故障的部位是轉(zhuǎn)子位置檢測信號中的C8存在不良。
按照上例同樣的方法,取下脈沖編碼器后,根據(jù)編碼器的連接要求(見表),在引腳N/T、J/K上加入DC5V后,旋轉(zhuǎn)編碼器軸,利用萬用表測量C1、C2、C4、C8,發(fā)現(xiàn)C8的狀態(tài)無變化,確認(rèn)了編碼器的轉(zhuǎn)子位置檢測信號C8存在故障。
進一步檢查發(fā)現(xiàn),編碼器內(nèi)部的C8輸出驅(qū)動集成電路已經(jīng)損壞;更換集成電路后,重新安裝編碼器,并按上例同樣的方法調(diào)整轉(zhuǎn)子角度后,機床恢復(fù)正常。
2.開機后發(fā)生周期性振動的報警維修
故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC llM的加工中心,開機時,CRT顯示SV008號報警,Z軸發(fā)生周期性振動。
分析與處理過程:FANUC llM系統(tǒng)出現(xiàn)SV008報警的含義是“坐標(biāo)軸停止時的誤差過大”,引起本報警的可能原因有:
1)系統(tǒng)位置控制參數(shù)設(shè)定錯誤。
2)伺服系統(tǒng)機械故障。
3)電源電壓異常。
4)電動機和測速發(fā)電機、編碼器等部件連接不良。
根據(jù)上述可能的原因,再結(jié)合Z軸作周期性振動的現(xiàn)象綜合分析,并通過脫開電動機與絲杠的連接試驗,初步判定故障原因在伺服驅(qū)動系統(tǒng)的電氣部分。
為了進一步判別故障原因,維修時更換了X、Z軸的伺服電動機,進行試驗,結(jié)果發(fā)現(xiàn)故障不變,由此判定故障原因不在伺服電動機。
由于X、Y、Z伺服驅(qū)動器的控制板規(guī)格一致,在更改設(shè)定、短接端后,更換控制板試驗,證明故障原因在驅(qū)動器的控制板上。
更換驅(qū)動器控制板后,故障排除,機床恢復(fù)正常。
3.運動過程中出現(xiàn)振動的故障維修
故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 11ME系統(tǒng)的加工中心,在長期使用后,X軸作正向運動時發(fā)生振動。
分析與處理過程:伺服進給系統(tǒng)產(chǎn)生振動、爬行的原因主要有以下幾種:
1)機械部分安裝、調(diào)整不良。
2)伺服電動機或速度、位置檢測部件不良。
3)驅(qū)動器的設(shè)定和調(diào)整不當(dāng)。
4)外部干擾、接地、屏蔽不良,等等。
為了分清故障部位,考慮到機床伺服系統(tǒng)為半閉環(huán)結(jié)構(gòu),脫開電動機與絲杠的連接后再次開機試驗,發(fā)現(xiàn)故障仍然存在,因此初步判定故障原因在伺服驅(qū)動系統(tǒng)的電氣部分。
為了進一步判別故障原因,維修時更換了X、Y軸的伺服電動機,進行試驗,結(jié)果發(fā)現(xiàn)故障轉(zhuǎn)移到了Y軸,由此判定故障原因是由于X軸電動機不良引起的。
利用示波器測量伺服電動機內(nèi)裝式編碼器的信號,最終發(fā)現(xiàn)故障是由于編碼器不良而引起的;更換編碼器后,機床恢復(fù)正常工作。
4.開機后電動機產(chǎn)生尖叫的故障維修
故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 15MA數(shù)控系統(tǒng)的龍門加工中心,在起動完成、進入可操作狀態(tài)后,X軸只要一運動即出現(xiàn)高頻振蕩,電動機產(chǎn)生尖叫,系統(tǒng)無任何報警。
分析與處理過程:在故障出現(xiàn)后,觀察X軸拖板,發(fā)現(xiàn)實際拖板振動位移很??;但觸摸電動機輸出軸,可感覺到轉(zhuǎn)子在以很小的幅度、極高的頻率振動:且振動的噪聲就來自X軸伺服電動機。
考慮到振動無論是在運動中還是靜止時均發(fā)生,與運動速度無關(guān),故基本上可以排除測速發(fā)電機、位置反饋編碼器等硬件損壞的可能性。
分析可能的原因是CNC中與伺服驅(qū)動有關(guān)的參數(shù)設(shè)定、調(diào)整不當(dāng)引起的:且由于機床振動頻率很高,因此時間常數(shù)較小的電流環(huán)引起振動的可能性較大。
由于FANUC 15MA數(shù)控系統(tǒng)采用的是數(shù)字伺服,伺服參數(shù)的調(diào)整可以直接通過系統(tǒng)進行,維修時調(diào)出伺服調(diào)整參數(shù)頁面,并與機床隨機資料中提供的參數(shù)表對照,發(fā)現(xiàn)參數(shù)PRMl852、PRMl825與提供值不符,設(shè)定值見下:
參數(shù)號正常值實際設(shè)定值
1852 1000 3414
1825 2000 2770
將上述參數(shù)重新修改后,振動現(xiàn)象消失,機床恢復(fù)正常運行。
5.驅(qū)動器無準(zhǔn)備好信號的故障維修
故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 0M系統(tǒng)的加工中心,機床起動后,在自動方式運行下,CRT顯示401號報警。分析與處理過程:FANUC OM出現(xiàn)401號報警的含義是“軸伺服驅(qū)動器的VRDY信號斷開,即驅(qū)動器未準(zhǔn)備好”。
根據(jù)故障的含義以及機床上伺服進給系統(tǒng)的實際配置情況,維修時按下列順序進行了檢查與確認(rèn):
1)檢查L/M/N軸的伺服驅(qū)動器,發(fā)現(xiàn)驅(qū)動器的狀態(tài)指示燈PRDY、VRDY均不亮。
2)檢查伺服驅(qū)動器電源ACl00V、ACl8V均正常。
3)測量驅(qū)動器控制板上的輔助控制電壓,發(fā)現(xiàn)±24V,±15V異常。
根據(jù)以上檢查,可以初步確定故障與驅(qū)動器的控制電源有關(guān)。
仔細(xì)檢查輸入電源,發(fā)現(xiàn)X軸伺服驅(qū)動器上的輸入電源熔斷器電阻大于2MΩ,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出規(guī)定值。經(jīng)更換熔斷器后,再次測量直流輔助電壓,±24V,±15V恢復(fù)正常,狀態(tài)指示燈PRDY、VRDY均恢復(fù)正常,重新運行機床,401號報警消失。
6.伺服驅(qū)動器出現(xiàn)TG報警的故障維修
故障現(xiàn)象:某配套FANUC PM0系統(tǒng)的數(shù)控車床,在加工過程中,不定期地經(jīng)常出現(xiàn)ALM401號報警。
分析與處理過程:FANUC PM0系統(tǒng)ALM401報警的含義是“伺服驅(qū)動器的‘準(zhǔn)備好’(DRDY)信號斷開”,通過對驅(qū)動器的檢查,可以得知其原因是伺服驅(qū)動器的TG報警。由于本故障為不定期發(fā)生,可以認(rèn)為電纜的連接不可靠是引起故障的原因之一。
重新連接驅(qū)動器的連接電纜及屏蔽線、接地線,故障不再出現(xiàn)。
7.伺服驅(qū)動器出現(xiàn)HC報警的維修
故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC l5MA數(shù)控系統(tǒng)的龍門加工中心,開機時Y軸伺服一接通,系統(tǒng)就出現(xiàn)過電流報警(報警SV003)。
分析與處理過程:FANUC l5MA系統(tǒng)SV003報警的內(nèi)容為“YAXIS EXCESS CURRENT IN SERVO”。檢查X、Y、Z伺服驅(qū)動器的狀態(tài)指示,發(fā)現(xiàn)Y軸伺服驅(qū)動器的過電流報警燈HC(紅色)亮,指示Y伺服驅(qū)動器的直流母線存在過電流。
從本章前述可知,F(xiàn)ANUC交流伺服直流母線是通過三相整流橋DS將R、S、T三相交流電整流成直流后,經(jīng)電容C濾波作為逆變回路的逆變電源。因此,故障可能的原因有:
1)控制板的直流母線電流檢測環(huán)節(jié)(如:采樣電阻R1)、反饋環(huán)節(jié)不良。
2)逆回路的大功率晶體管損壞。
通過使用在線測試儀,同時進行Y軸驅(qū)動器控制板和Z軸驅(qū)動器控制板的信號比較,發(fā)現(xiàn)Y軸驅(qū)動器控制板上有兩個厚膜集成電路(型號DV47HA6640)損壞,使同一相中的兩個大功率晶體管同時導(dǎo)通,造成了直流母線的短路。更換兩個損壞的厚膜集成電路DV47HA6640后,故障排除。
8.α伺服驅(qū)動器出現(xiàn)報警“8”的故障維修
故障現(xiàn)象:采用FANUC-0M數(shù)控系統(tǒng)的立式加工中心,在加工過程中,出現(xiàn)ALM414報警,α伺服驅(qū)動器顯示報警“8”。
分析與處理過程:該機床采用的是FANUCα系列數(shù)字伺服驅(qū)動系統(tǒng),對照本書5.2.2節(jié)內(nèi)容可知,系統(tǒng)ALM414報警的含義為“X軸的數(shù)字伺服系統(tǒng)錯誤”。α驅(qū)動器顯示“8”,表示L軸(在機床上為X軸)過電流。
根據(jù)報警顯示內(nèi)容,通過機床自診斷功能,檢查診斷參數(shù)DGN 720,發(fā)現(xiàn)其第4位為“1”,即X軸出現(xiàn)過電流(HCAL)報警。
根據(jù)第5章所述,F(xiàn)ANUC數(shù)字伺服X軸產(chǎn)生HCAL報警的原因主要有:
1)X軸伺服電動機的電樞線產(chǎn)生錯誤。
2)伺服驅(qū)動器內(nèi)部的晶體管模塊損壞。
3)X軸伺服電動機繞組內(nèi)部短路。
4)伺服驅(qū)動器的主板PCB損壞。
根據(jù)故障情況,由于發(fā)生故障前機床可以正常工作,故基本可以排除X軸伺服電動機聯(lián)接錯誤的可能性。
測量X軸伺服電動機的電樞繞組,發(fā)現(xiàn)三相繞組電阻相同,阻值在正常的范圍,故可以排除電動機繞組內(nèi)部短路的原因。
檢查伺服驅(qū)動器內(nèi)部的晶體管模塊,用萬用表測得電源輸入端的相間電阻只有6Ω,低于正常值。因此,可以初步判定驅(qū)動器內(nèi)部晶體管模塊損壞。
經(jīng)仔細(xì)檢查確認(rèn)晶體管模塊已經(jīng)損壞;更換一晶體管模塊后,故障排除。
9.故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0i系統(tǒng)、αi系列伺服驅(qū)動的立式數(shù)控銑床,在自動加工過程中突然出現(xiàn)ALM414、ALM411報警。
分析與處理過程:FANUC 0i系統(tǒng)發(fā)生ALM411報警的含義是“移動過程中位置遍差過大”;ALM414的含義是“數(shù)字伺服報警(Z-Axis DETECTION SYSTEM ERROR)”。
檢查Z驅(qū)動器顯示“8”,表明Z軸IPM報警,可能的原因是Z軸過電流、過熱或IPM控制電壓過低。利用系統(tǒng)診斷參數(shù)DGN200檢查發(fā)現(xiàn)DGN200 bit5=“1”,表明Z軸驅(qū)動器出現(xiàn)過電流報警。
根據(jù)以上診斷、檢查,可以初步確認(rèn)故障原因為在Z軸過電流??紤]到機床的伺服進給系統(tǒng)為半閉環(huán)結(jié)構(gòu),維修時脫開了電動機與絲杠間的聯(lián)軸器,手動轉(zhuǎn)動絲杠,發(fā)現(xiàn)該軸運動十分困難,由此確認(rèn)故障原因在機械部分。
進一步檢查機床機械部分,發(fā)現(xiàn)Z導(dǎo)軌表面無潤滑油,檢查機床潤滑系統(tǒng)的定量分油器,確認(rèn)定量分油器不良。更換定量分油器后,通過手動潤滑較長時間,保證Z導(dǎo)軌潤滑良好后,再次開機試驗,報警消失,機床恢復(fù)正常工作。
10.驅(qū)動器同時出現(xiàn)OV、TG報警的故障維修
故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 0TE-A2系統(tǒng)的數(shù)控車床,X軸運動時出現(xiàn)ALM401報警。
分析與處理過程:檢查報警時X軸伺服驅(qū)動板PRDY指示燈不亮,OV、TG兩報警指示燈同時亮,CRT上顯示ALM401號報警。斷電后NC重新起動,按X軸正/負(fù)向運動鍵,工作臺運動,但約2~3s,又出現(xiàn)ALM401號報警,驅(qū)動器報警不變。
由于每次開機時,CRT無報警,且工作臺能運動,一般來說,NC與伺服系統(tǒng)應(yīng)工作正常,故障原因多是由于伺服系統(tǒng)的過載。
為了確定故障部位,考慮到本機床為半閉環(huán)結(jié)構(gòu),維修時首先脫開了電動機與絲杠間的同步齒型帶,檢查X軸機械傳動系統(tǒng),用手轉(zhuǎn)同步帶輪及X軸絲杠,刀架上下運動平穩(wěn)正常,確認(rèn)機械傳動系統(tǒng)正常。
檢查伺服電動機絕緣、電動機電纜、插頭均正常。但用電流表測量X軸伺服電動機電流,發(fā)現(xiàn)X軸靜止時,電流值在6~1lA范圍內(nèi)變動。因X軸伺服電動機為A06B-0512-B205型電動機,額定電流為6.8A,在正常情況下,其空載電流不可能大于6A,判斷可能的原因是電動機制動器未松開。
進一步檢查制動器電源,發(fā)現(xiàn)制動器DC90V輸入為“0”,仔細(xì)檢查后發(fā)現(xiàn)熔斷器座螺母松動,連線脫落,造成制動器不能松開。重新連接后,確認(rèn)制動器電源已加入;開機,故障排除。
11.驅(qū)動器同時出現(xiàn)TG、DC報警的故障維修
故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0M的二手?jǐn)?shù)控銑床,采用FANUC S 系列三軸一體型伺服驅(qū)動器,開機時,驅(qū)動器同時出現(xiàn)L/M/N軸的TG、DC報警。
分析與處理過程:FANUC S系列數(shù)字伺服出現(xiàn)TG報警的含義是“速度控制單元斷線,即伺服電動機或編碼器連接不良或速度控制單元設(shè)定錯誤”。DC報警的含義是“直流母線過電壓”,可能的原因有直流母線的斬波管、制動電阻等元器件不良,或系統(tǒng)電源不正確等。
由于機床為二手設(shè)備,仔細(xì)檢查驅(qū)動器與線X、Y、Z軸伺服電動機的連接,未發(fā)現(xiàn)斷線;檢查驅(qū)動器的主回路輸入電壓正確,直流母線的電壓為DC260V,且機床X、Y、Z軸尚未工作。根據(jù)以上檢查,基本確定報警與實際驅(qū)動器的外部工作條件無關(guān),報警是由于驅(qū)動器本身的原因引起的。
考慮到機床為二手設(shè)備,開機前已經(jīng)長時間未使用,利用觀察法,仔細(xì)檢查驅(qū)動器的各元器件,發(fā)現(xiàn)驅(qū)動器中的熔斷器FU2(2A)已經(jīng)熔斷;更換同規(guī)格的熔斷器后,再次開機,驅(qū)動器報警消除,故障被排除。
12.可以少量運動且電動機發(fā)熱的故障維修
故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 0M的二手?jǐn)?shù)控銑床,采用FANUC S系列三軸一體型伺服驅(qū)動器,開機后,X、Y軸工作正常,但手動移動Z軸,發(fā)現(xiàn)在較小的范圍內(nèi),Z軸可以運動,但繼續(xù)移動Z軸,系統(tǒng)出現(xiàn)伺服報警。
分析與處理過程:根據(jù)故障現(xiàn)象,檢查機床實際工作情況,發(fā)現(xiàn)開機后Z軸可以少量運動,不久溫度迅速上升,表面發(fā)燙。
分析引起以上故障的原因,可能是機床電氣控制系統(tǒng)故障或機械傳動系統(tǒng)的不良。為了確定故障部位,考慮到本機床采用的是半閉環(huán)結(jié)構(gòu),維修時首先松開了伺服電動機與絲杠的連接,并再次開機試驗,發(fā)現(xiàn)故障現(xiàn)象不變,故確認(rèn)報警是由于電氣控制系統(tǒng)的不良引起的。
由于機床Z軸伺服電動機帶有制動器,開機后測量制動器的輸入電壓正常,在系統(tǒng)、驅(qū)動器關(guān)機的情況下,對制動器單獨加入電源進行試驗,手動轉(zhuǎn)動Z軸,發(fā)現(xiàn)制動器已松開,手動轉(zhuǎn)電動機軸平穩(wěn)、輕松,證明制動器工作良好。
為了進一步縮小故障部位,確認(rèn)Z軸伺服電動機的工作情況,維修時利用同規(guī)格的X軸電動機在機床側(cè)進行了互換試驗,發(fā)現(xiàn)換上的電動機同樣出現(xiàn)發(fā)熱現(xiàn)象,且工作時的故障現(xiàn)象不變,從而排除了伺服電動機本身的原因。
為了確認(rèn)驅(qū)動器的工作情況,維修時在驅(qū)動器側(cè),對X、Z軸的驅(qū)動器進行了互換試驗,即:將X軸驅(qū)動器與Z伺服電動機連接,Z軸驅(qū)動器與X軸電動機連接。經(jīng)試驗發(fā)現(xiàn)故障轉(zhuǎn)移到了X軸,Z軸工作恢復(fù)正常。
根據(jù)以上試驗,可以確認(rèn)以下幾點:
1)機床機械傳動系統(tǒng)正常,制動器工作良好。
2)數(shù)控系統(tǒng)工作正常;因為當(dāng)Z軸驅(qū)動器帶X軸電動機時,機床無報警。
3)Z軸伺服電動機工作正常;因為將它在機床側(cè)與X軸電動機互換后,工作正常。
4)Z軸驅(qū)動器工作正常:因為通過X驅(qū)動器(無故障)在電柜側(cè)互換,控制Z軸電動機后,同樣發(fā)生故障。
綜合以上判斷,可以確認(rèn)故障是由于Z軸伺服電動機的電纜連接引起的。
仔細(xì)檢查伺服電動機的電纜連接,發(fā)現(xiàn)該機床在出廠時電動機的電樞線連接錯誤,即:驅(qū)動器的L/M/N端子未與電動機插頭的A/B/C連接端一一對應(yīng),相序存在錯誤:重新連接后,故障消失,Z軸可以正常工作。
13.故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0T MATE系統(tǒng)的數(shù)控車床,在加工過程中,經(jīng)常出現(xiàn)伺服電動機過熱報警。
分析與處理過程:本機床伺服驅(qū)動器采用的是FANUC S系列伺服驅(qū)動器,當(dāng)報警時,觸摸伺服電動機溫度在正常的范圍,實際電動機無過熟現(xiàn)象。所以引起故障的原因應(yīng)是伺服驅(qū)動器的溫度檢測電路故障或是過熱檢測熱敏電阻的不良。
通過短接伺服電動機的過熱檢測熱敏電阻觸點,再次開機進行加工試驗,經(jīng)長時間運行,故障消失,證明電動機過熱是由于過熱檢測熱敏電阻不良引起的,在無替換元件的條件下,可以暫時將其觸點短接,使其系統(tǒng)正常工作。
14.故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0T MATE系統(tǒng)的數(shù)控車床,在加工過程中,經(jīng)常出現(xiàn)X軸伺服電動機過熱報警。
分析與處理過程:故障分析過程同上例,經(jīng)檢查X軸伺服電動機外表溫度過高,事實上存在過熱現(xiàn)象。
測量伺服電動機空載工作電流,發(fā)現(xiàn)其值超過了正常的范圍。測量各電樞繞組的電阻,發(fā)現(xiàn)A相對地局部短路;拆開電動機檢查發(fā)現(xiàn),由于電動機的防護不當(dāng),在加工時冷卻液進入了電動機,使電動機繞阻對地短路。修理電動機后,機床恢復(fù)正常。
15.驅(qū)動器出現(xiàn)OVC報警的故障維修
故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0T-C系統(tǒng)、采用FANUC S系列伺服驅(qū)動的數(shù)控車床,手動運動X軸時,伺服電動機不轉(zhuǎn),系統(tǒng)顯示ALM414報警。
分析與處理過程:FANUC 0T-C出現(xiàn)ALM 414報警的含義是“X軸數(shù)字伺服報警”,通過檢查系統(tǒng)診斷參數(shù)DGN720~723,發(fā)現(xiàn)其中DGN720 bit5=l,故可以確定本機床故障原因是X軸OVC(過電流)報警。
分析造成故障的原因很多,但維修時最常見的是伺服電動機的制動器未松開。
在本機床上,由于采用斜床身布局,所以X軸伺服電動機上帶有制動器,以防止停電時的下滑。經(jīng)檢查,本機床故障的原因確是制動器未松開:根據(jù)原理圖和系統(tǒng)信號的狀態(tài)診斷分析,故障是由于中間繼電器的觸點不良造成的,更換繼電器后機床恢復(fù)正常。
16.故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0TD系統(tǒng)的二手?jǐn)?shù)控車床,配套FANUC子α系列數(shù)字伺服,開機后,系統(tǒng)顯示ALM417、427報警。
分析與處理過程:FANUC 0TD出現(xiàn)ALM 417、427報警的含義是“數(shù)字伺服參數(shù)設(shè)定錯誤”。
由于機床為二手設(shè)備,調(diào)試時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的電池已經(jīng)遺失,因此,系統(tǒng)的參數(shù)都在不同程度上存在錯誤。進一步檢查系統(tǒng)主板,發(fā)現(xiàn)主板上的報警指示燈L1、L2亮,驅(qū)動器顯示“-”,表明驅(qū)動器未準(zhǔn)備好。
根據(jù)系統(tǒng)報警ALM417、427可以確定,引起報警可能的原因有:
1)電動機型號參數(shù)8*20設(shè)定錯誤。
2)電動機的轉(zhuǎn)向參數(shù)8*22設(shè)定錯誤。
3)速度反饋脈沖參數(shù)8*23設(shè)定錯誤。
4)位置反饋脈沖參數(shù)8*24設(shè)定錯誤。
5)位置反饋脈沖分辨率PRM037bit7設(shè)定錯誤,等等。
通過數(shù)字伺服設(shè)定頁面,在正確設(shè)定以上參數(shù)以及系統(tǒng)的PRM900~PRM919參數(shù)后,通過數(shù)字伺服的初始化操作,報警消失,主板上的報警指示燈L1、L2滅,驅(qū)動器顯示“0”,表明驅(qū)動器已經(jīng)準(zhǔn)備好,本故障排除。
17.故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 0TD系統(tǒng)αC伺服驅(qū)動的二手?jǐn)?shù)控車床,開機后系統(tǒng)顯示ALM401報警。
分析與處理過程:FANUC 0TD系統(tǒng)出現(xiàn)ALM401報警的原因是驅(qū)動器未準(zhǔn)備好,(DRDY)信號未接通。
檢查驅(qū)動器狀態(tài),發(fā)現(xiàn)7段數(shù)碼管顯示為“一”,表明驅(qū)動器未準(zhǔn)備好。由于機床為二手設(shè)備,停機時間已較長,并經(jīng)過了多次轉(zhuǎn)手,因此,系統(tǒng)參數(shù)丟失的可能性較大。
維修時,通過檢查機床上使用的電動機型號、編碼器類型、絲杠螺距與減速比等相關(guān)參數(shù)后,重新對數(shù)字伺服系統(tǒng)進行了初始化處理(初始化的方法詳見第5章第5.2.6節(jié))后,起動機床,驅(qū)動器顯示“0”,CNC報警消失,通過操作試驗,機床X、Z軸可以正常工作。
例18~例19.加工工件尺寸出現(xiàn)無規(guī)律的變化的故障維修
18.故障現(xiàn)象:某配套FANUCPM0的數(shù)控車床,在工作過程中,發(fā)現(xiàn)加工工件的X向尺寸出現(xiàn)無規(guī)律的變化。
分析與處理過程:數(shù)控機床的加工尺寸不穩(wěn)定通常與機械傳動系統(tǒng)的安裝、連接與精度,以及伺服進給系統(tǒng)的設(shè)定與調(diào)整有關(guān)。在本機床上利用百分表仔細(xì)測量X軸的定位精度,發(fā)現(xiàn)絲杠每移動一個螺距,X向的實際尺寸總是要增加幾十微米,而且此誤差不斷積累。
根據(jù)以上現(xiàn)象分析,故障原因似乎與系統(tǒng)的“齒輪比”、參考計數(shù)器容量、編碼器脈沖數(shù)等參數(shù)的設(shè)定有關(guān),但經(jīng)檢查,以上參數(shù)的設(shè)定均正確無誤,排除了參數(shù)設(shè)定不當(dāng)引起故障的原因。
為了進一步判定故障部位,維修時拆下X軸伺服電動機,并在電動機軸端通過劃線作上標(biāo)記,利用手動增量進給方式移動X軸,檢查發(fā)現(xiàn)X軸每次增量移動一個螺距時,電動機軸轉(zhuǎn)動均大于360o。同時,在以上檢測過程中發(fā)現(xiàn)伺服電動機每次轉(zhuǎn)動到某一固定的角度上時,均出現(xiàn)“突跳”現(xiàn)象,且在無“突跳”區(qū)域,運動距離與電動機軸轉(zhuǎn)過的角度基本相符(無法精確測量,依靠觀察確定)。
根據(jù)以上試驗可以判定故障是由于X軸的位置檢測系統(tǒng)不良引起的,考慮到“突跳”僅在某一固定的角度產(chǎn)生,且在無“突跳”區(qū)域,運動距離與電動機軸轉(zhuǎn)過的角度基本相符。因此,可以進一步確認(rèn)故障與測量系統(tǒng)的電纜連接、系統(tǒng)的接口電路無關(guān),原因是編碼器本身的不良。
通過更換編碼器試驗,確認(rèn)故障是由于編碼器不良引起的,更換編碼器后,機床恢復(fù)正常。
19.故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0T系統(tǒng)的數(shù)控車床,在工作運行中,被加工零件的Z軸尺寸逐漸變小,而且每次的變化量與機床的切削力有關(guān),當(dāng)切削力增加時,變化量也會隨之變大。
分析與處理過程:根據(jù)故障現(xiàn)象分析,產(chǎn)生故障的原因應(yīng)在伺服電動機與滾珠絲杠之間的機械連接上。由于本機床采用的是聯(lián)軸器直接聯(lián)接的結(jié)構(gòu)形式,當(dāng)伺服電動機與滾珠絲杠之間的彈性聯(lián)軸器未能鎖緊時,絲杠與電動機之間將產(chǎn)生相對滑移,造成Z軸進給尺寸逐漸變小。
解決聯(lián)軸器不能正常鎖緊的方法是壓緊錐形套,增加摩擦力。如果聯(lián)軸器與絲杠、電動機之間配合不良,依靠聯(lián)軸器本身的鎖緊螺釘無法保證鎖緊時,通常的解決方法是將每組錐形彈性套中的其中一個開一條0.5mm左右的縫,以增加錐形彈性套的收縮量,這樣可以解決聯(lián)軸器與絲杠、電動機之間配合不良引起的松動。
20.實際移動量與理論值不符的故障維修
故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0T的數(shù)控車床,用戶在加工過程中,發(fā)現(xiàn)X、Z軸的實際移動尺寸與理論值不符。
分析與處理過程:由于本機床X、Z軸工作正常,故障僅是移動的實際值與理論值不符,因此可以判定機床系統(tǒng)、驅(qū)動器等部件均無故障,引起問題的原因在于機械傳動系統(tǒng)參數(shù)與控制系統(tǒng)的參數(shù)匹配不當(dāng)。
機械傳動系統(tǒng)與控制系統(tǒng)匹配的參數(shù)在不同的系統(tǒng)中有所不同,通常有電子齒輪比、指令倍乘系數(shù)、檢測倍乘系數(shù)、編碼器脈沖數(shù)、絲杠螺距等。以上參數(shù)必須統(tǒng)一設(shè)定,才能保證系統(tǒng)的指令值與實際移動值相符。
在本機床中,通過檢查系統(tǒng)設(shè)定參數(shù)發(fā)現(xiàn),X、Z軸伺服電動機的編碼器脈沖數(shù)與系統(tǒng)設(shè)定不一致。在機床上,X、Z軸的電動機的型號相同,但內(nèi)裝式編碼器分別為每轉(zhuǎn)2000脈沖與2500脈沖,而系統(tǒng)的設(shè)定值正好與此相反。
據(jù)了解,故障原因是用戶在進行機床大修時,曾經(jīng)拆下X、Z軸伺服電動機進行清理,但安裝時未注意到編碼器的區(qū)別,從而引起了以上問題。對X、Z電動機進行交換后,機床恢復(fù)正常工作。
21.FANUC 0TD系統(tǒng)ALM416報警的維修
故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 0TD系統(tǒng)αC伺服驅(qū)動的二手?jǐn)?shù)控車床,開機后系統(tǒng)顯示ALM401、ALM416報警。
分析與處理過程:FANUC 0TD系統(tǒng)出現(xiàn)ALM401報警的含義同前述,ALM416報警的含義是“位置測量系統(tǒng)連接不良”。
檢查系統(tǒng)的診斷參數(shù),DGN202 bit4=l,證明故障原因是電動機內(nèi)裝式串行脈沖編碼器斷線。
根據(jù)報警提示,檢查X、Z軸編碼器連接電纜,發(fā)現(xiàn)X軸位置編碼器連接電纜存在部分?jǐn)嗑€。
重新連接,更換編碼器電纜后,報警排除,機床X、Z軸恢復(fù)正常工作。
22.FANUCll系統(tǒng)發(fā)生SV023報警的維修
故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC llM系統(tǒng)的加工中心,開機時,發(fā)生SV023和SV009報警。
分析與處理過程:FANUC llM發(fā)生SV023報警的含義是“伺服驅(qū)動系統(tǒng)過載”,SV009報警的含義是“在移動過程中,位置跟隨誤差超差”。在這兩個報警中,如驅(qū)動器發(fā)生SV023報警,必然會引起驅(qū)動器的停止,從而產(chǎn)生SV009報警。因此,SV023是本機床故障的主要原因。產(chǎn)生SV023報警可能的原因有:
1)電動機負(fù)載太大。
2)速度控制單元上的熱繼電器動作。
3)伺服變壓器熱敏開關(guān)動作。
4)驅(qū)動器再生反饋的能量過大。
5)速度控制單元的設(shè)定錯誤或調(diào)整不當(dāng)。
對于以上故障,可以通過如下方法進行檢查、判別:
1)電動機負(fù)載太大:可在機床運行時,通過測定電動機電流,判斷它是否超過額定值。
2)速度控制單元上的熱繼電器動作:可以通過檢查熱繼電器的電流設(shè)定值是否小于電動機額定電流、并觀察熱繼電器是否動作進行判定。
3)伺服變壓器熱敏開關(guān)動作:可以通過觸摸變壓器表面溫度進行判斷。如變壓器表面溫度低于60oC時,熱敏開關(guān)動作,則說明此開關(guān)不良;否則,屬于變壓器過熱。
4)再生反饋的能量過大:可以檢查電動機的加、減頻率是否過高:垂直軸的平衡是否合適等。
5)速度控制單元的設(shè)定錯誤或調(diào)整不當(dāng):可以通過檢查設(shè)定端、信號動態(tài)波形等進行確認(rèn)。
根據(jù)以上分析,經(jīng)測試機床空運時的電動機電流,發(fā)現(xiàn)電流值已經(jīng)超過電動機的額定電流。將伺服電動機拆下后,在電動機不通電的情況下,用手轉(zhuǎn)動電動機輸出軸,結(jié)果發(fā)現(xiàn)軸的轉(zhuǎn)動困難。由于該電動機不帶制動器,因此,可以判定電動機存在問題,經(jīng)進一步檢查發(fā)現(xiàn),電動機輸出軸軸承損壞,維修后機床恢復(fù)正常。
23.FANUC l5系統(tǒng)偶爾出現(xiàn)SV013報警的維修
故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 15MA數(shù)控系統(tǒng)的龍門加工中心,在正常加工過程中,系統(tǒng)偶爾出現(xiàn)SV013報警。
分析與處理過程:FANUC 15MA系統(tǒng)出現(xiàn)SV013報警的含義是“Y軸伺服驅(qū)動器的V-READY信號斷開(YAXIS IMPROPER V-READY OFF)”。檢查伺服驅(qū)動器,發(fā)現(xiàn)Y軸伺服驅(qū)動上的VRDY發(fā)光二極管不亮。
由于FANUC交流伺服驅(qū)動的VRDY信號是在伺服驅(qū)動器的主接觸器MCC吸合、伺服驅(qū)動器主回路接通后,如驅(qū)動器工作正常(即驅(qū)動器無過電流、過電壓、過熱、測速反饋等報警),MCC就保持吸合,信號VRDY為“1”。
本故障的實質(zhì)是主接觸器MCC未能正常吸合、保持或觸點接觸不良,根據(jù)本章前述,其可能的原因有:
1)伺服驅(qū)動器故障。
2)驅(qū)動器主回路過電流。
3)CNC與伺服單元之間的電纜連接不良。
仔細(xì)檢查Y軸伺服驅(qū)動器,發(fā)現(xiàn)驅(qū)動器除VRDY發(fā)光二極管不亮外,無其他的報警燈亮,由此可初步排除驅(qū)動器主回路過電流的原因。檢查CNC和伺服驅(qū)動器間的連接電纜,未發(fā)現(xiàn)連接問題。
為了進一步判定故障原因,維修時將Y軸和Z軸伺服驅(qū)動器的控制板進行了交換,但故障仍然存在,排除了驅(qū)動器控制板不良的原因。接著,又交換了Y軸和Z軸伺服驅(qū)動器的功放板,交換后故障從Y軸移到了Z軸,由此判定故障原因在Y軸伺服驅(qū)動器的功放板。
對照FANUC交流伺服主回路進行詳細(xì)檢查,確認(rèn)主回路的電氣元器件均無故障,由此推斷產(chǎn)生故障的原因可能是MCC接觸器本身的不良。為了確認(rèn),維修時通過外部電源直接給MCC接觸器線圈加110V交流控制電壓,經(jīng)試驗發(fā)現(xiàn)MCC存在自動斷開現(xiàn)象,說明MCC接觸器線圈存在故障。
更換接觸器后,機床恢復(fù)正常。
24.FANUC l6系統(tǒng)ALM411、ALM414報警的維修
故障現(xiàn)象:某配套FANUC l6系統(tǒng)的進口臥式加工中心,在B軸回轉(zhuǎn)時出現(xiàn)ALM414、ALM411報警。
分析與處理過程:FANUC 16系統(tǒng)發(fā)生ALM411報警的含義是“移動過程中位置遍差過大”;ALM414的含義是“數(shù)字伺服報警(B-Axis DETECTION SYSTEM ERROR)”。
該機床的B軸為回轉(zhuǎn)工作臺,經(jīng)診斷、檢查,確認(rèn)故障原因為B軸過電流。
仔細(xì)觀察機床B軸的故障現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)B軸在一抬起后即開始回轉(zhuǎn),兩個動作間幾乎沒有停頓過程,因此,分析故障原因可能是由于B軸抬起未到位引起的。
鑒于機床液壓系統(tǒng)壓力已達到規(guī)定值,且B軸抬起開關(guān)的安裝位置不方便調(diào)整,通過PMC程序檢查發(fā)現(xiàn),抬起信號在PMC程序中是通過延時實現(xiàn)的。為此,首先通過延長延時時間,進行了進一步試驗。
通過試驗,結(jié)論是當(dāng)延時時間加長后,B軸可以到達完全抬起的狀態(tài),結(jié)合考慮效率與可靠性因素,最終將延時由原0.5s改為1s后,故障排除,機床恢復(fù)正常。
25.FANUC 16系統(tǒng)ALM410報警的維修
故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC l6系統(tǒng)的臥式加工中心,開機后CNC部出現(xiàn)ALM410(Z軸)報警,機床無法正常起動。
分析與處理過程:FANUC 16系統(tǒng)出現(xiàn)ALM410的含義是“軸停止時的任意跟隨誤差超差”。導(dǎo)致系統(tǒng)出現(xiàn)該報警的原因較多,如電動機電極相序不正確,編碼器連接不良等。
在本機床上,由于故障前機床工作正常,因此可以基本排除電動機相序的原因,檢查驅(qū)動器與電動機的連接均正確無誤,插頭固定良好,排除了連接上可能產(chǎn)生的報警原因。
進一步觀察機床的實際故障現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)機床開機時無報警,但一旦Y軸制動器松開后,主軸箱即有較明顯的下落,隨即CNC出現(xiàn)報警。針對以上現(xiàn)象,維修時根據(jù)該機床Y軸采用的是液壓平衡系統(tǒng)的特點,結(jié)合主軸箱在Y軸松開后存在自落的現(xiàn)象,初步判斷,報警與液壓平衡系統(tǒng)有關(guān)。
為了驗證,在對主軸箱下部用木塊進行局部支撐,并留少量間隙后,起動液壓系統(tǒng),并手動強制松開Y制動器后試驗,試驗發(fā)現(xiàn),一旦Y制動器被松開,主軸箱立即下落,并到達支撐位置。
但若在Y軸已支撐的情況下,再次起動機床,系統(tǒng)無報警,Y軸亦可以正常工作,由此確認(rèn)故障是由于Y軸平衡系統(tǒng)不良引起的。在對液壓平衡系統(tǒng)進行維修、調(diào)整后,故障消失,機床恢復(fù)正常工作。
26.FANUC l6B系統(tǒng)ALM414報警的維修
故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC l6B系統(tǒng)、α系列伺服驅(qū)動的臥式加工中心,在用戶因驅(qū)動器損壞,重新更換Y軸驅(qū)動器后,開機后移動Y軸時,出現(xiàn)ALM414報警。
分析與處理過程:FANUC l6B出現(xiàn)ALM414報警的含義是“數(shù)字伺服報警”,故障原因可以通過診斷參數(shù)DGN200~DGN204進行檢查。
檢查發(fā)現(xiàn),該機床DGN200 bit2=“1”,表明再生制動電路存在不良,進一步檢查驅(qū)動器,其狀態(tài)顯示為“4”,?表明再生制動電路存在報警。
考慮到驅(qū)動器更換的是全新備件,據(jù)現(xiàn)場了解,更換驅(qū)動器前已經(jīng)確認(rèn)Y軸電動機、連接電纜均無異常,分析以上幾點,初步確定故障原因是驅(qū)動器設(shè)定不正確引起的。
通過檢查實際機床電氣控制系統(tǒng)的設(shè)計,確認(rèn)該軸驅(qū)動器使用了外接200W的再生制動電阻。因此,驅(qū)動器設(shè)定必須與此相對應(yīng)。打開驅(qū)動器前蓋檢查,發(fā)現(xiàn)驅(qū)動器的再生制動設(shè)定(S3/S4)不正確。進行正確的設(shè)定后,故障排除,機床恢復(fù)正常工作。
27.故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 16B系統(tǒng)、α伺服驅(qū)動的進口立式加工中心,在自動加工過程中,經(jīng)常出現(xiàn)Y軸ALM414、ALM411報警。
分析與處理過程:FANUC l6B系統(tǒng)出現(xiàn)ALM414、ALM411的含義及分析過程同前述,通過診斷參數(shù)DGN200、DGN201檢查,出現(xiàn)報警時DGN200 bit7=“1”,DGN201 bit7=“0”,表明故障原因為Y軸電動機過熱。在故障時手摸Y軸伺服電動機,感覺電動機外表發(fā)燙,證明Y軸電動機事實上存在過熱。
由于機床在開機后的一定時間內(nèi)工作正常、無報警,因此,初步判定故障是Y軸負(fù)載太大引起的。
在停機后,手動轉(zhuǎn)動Y軸絲杠,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)動十分困難,由此確認(rèn)故障原因在機械部分。維修時檢查Y軸拖板與導(dǎo)軌,發(fā)現(xiàn)該機床床身上切屑堆積,Y軸導(dǎo)軌污染嚴(yán)重。重新清除鐵屑,拆下Y軸導(dǎo)軌鑲條,對拖板進行全面清理、維護保養(yǎng)后,經(jīng)連續(xù)運行試驗,故障消失,機床恢復(fù)正常工作。
28.故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 16B系統(tǒng)、α伺服驅(qū)動的進口立式加工中心,在回轉(zhuǎn)工作臺(A軸)回轉(zhuǎn)時,出現(xiàn)A軸ALM414、ALM411報警。
分析與處理過程:FANUC l6B系統(tǒng)出現(xiàn)ALM414、ALM411的含義及分析過程同前述,通過診斷參數(shù)檢查確認(rèn),故障原因是A軸過載?,F(xiàn)場分析,該機床A軸為回轉(zhuǎn)工作臺,并有帶液壓夾具的尾架,引起A軸過載的原因可能與回轉(zhuǎn)臺的松開與尾架的松開動作有關(guān)。為了確定故障部位,在維修過程中,取下了液壓夾具,使尾架與回轉(zhuǎn)臺連接脫開后,再開機試驗,機床故障消失,由此判定,導(dǎo)致A軸過載的原因可能與尾架有關(guān)。開機,松開尾架后,手動轉(zhuǎn)動尾架發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)動困難,重新調(diào)節(jié)尾架夾緊、松開機構(gòu),在確認(rèn)尾架能可靠松開后,開機試驗,故障消失,機床恢復(fù)正常。
29.FANUC l6B系統(tǒng)偶爾出現(xiàn)ALM414報警的維修
故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC l6B系統(tǒng)、α伺服驅(qū)動的進口立式加工中心,在機床自動加工時,偶爾出現(xiàn)ALM414(X數(shù)字伺服)報警,重新開機后,機床故障即可消失。
分析與處理過程:FANUC 16B系統(tǒng)出現(xiàn)ALM411報警的含義同前述,通過診斷參數(shù)確認(rèn),故障原因是X軸編碼器連接不良。由于故障偶爾出現(xiàn),分析最大可能的原因是X軸編碼器連接不良。
通過對X軸伺服電動機編碼器的檢查,發(fā)現(xiàn)其插頭松動,重新固定后,故障排除,機床恢復(fù)正常工作。
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A06B-6044-H208
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A06B-6055-H203#H500
A06B-6055-H206#H501
A06B-6055-H108#H502
A06B-6055-H208#H502
A06B-6055-H108#H503
A06B-6055-H208#H503
A06B-6055-H212#H504
A06B-6055-H212#H505
A06B-6055-H215#H506
A06B-6055-H215#H507
A06B-6055-H118#H508
A06B-6055-H218#H508
A06B-6055-H122#H510
A06B-6055-H222#H510
A06B-6055-H103#H512
A06B-6055-H203#H512
A06B-6055-H108#H513
A06B-6064-H201#H520
A06B-6064-H203#H520
A06B-6064-H318#H550
A06B-6062-H206#H500
A06B-6062-H208#H500
A06B-6062-H212#H500
A06B-6062-H215#H500
A06B-6062-H218#H500
A06B-6062-H222#H500
A06B-6063-H212#H510
A06B-6063-H215#H510
A06B-6063-H218#H510
A06B-6063-H222#H510
A06B-6078-H211#H501
A06B-6078-K811#L-12M
A06B-6078-K814#L-11M
A06B-6078-K814#L-15M
A06B-6079-K818#C
A06B-6080-K800#L-7M
A06B-6080-K801#L-14M
A06B-6080-K801#L-27M
A06B-6080-K824#L-7M
A06B-6080-K825#L-7M
A06B-6080-K841#L-10M
A06B-6080-K841#L-7M
A06B-6080-K842#L-14M
A06B-6080-K842#L-20M
A06B-6080-K842#L-25M
A06B-6080-K843#L-15M
A06B-6080-K843#L-20M