產(chǎn)品詳情
長春Q235A圓鋼報價
【40Cr】是我國GB的鋼號,40Cr鋼是機械制造業(yè)使用廣泛的鋼之一。調(diào)質(zhì)處理后具有良好的綜合力學(xué)性能,良好的低溫沖擊韌性和低的缺口性。鋼的淬透性良好,水淬時可淬透到Ф28~60mm,油淬時可淬透到Ф15~40mm。這種鋼除調(diào)質(zhì)處理外還適于化和高頻淬火處理。切削性能,當硬度為174~229HB時,相對切削加工性為60%。該鋼適于制作中型塑料模具。40Cr鋼材是中碳調(diào)制鋼,冷鐓模具鋼。該鋼價格適中,加工容易,經(jīng)適當?shù)臒崽幚硪院罂梢欢ǖ捻g性、塑性和耐磨性。正火可促進組織球化,改進硬度小于160HBS毛坯的切削性能。在溫度550~570℃進行回火,該鋼具有佳的綜合力學(xué)性能。該鋼的淬透性高于45鋼,適合于高頻淬火,火焰淬火等表面硬化處理等。
因生球與返礦混雜使生球表面粘有礦粉,表面不光滑。從而對造球原料要求更苛刻。我廠造球產(chǎn)、質(zhì)量情況如下投產(chǎn)初期試生產(chǎn)階段,全部為巴西礦,因各種原因干燥機未正常投運,4月份投運了一段時間,后因故障停運。巴西礦來料水分大(11%~l3.5%),對造球質(zhì)量以及生產(chǎn)操作的穩(wěn)定性帶來影響。同時投產(chǎn)初期,高壓輥磨未調(diào)試好,鐵精粉的細度不能穩(wěn)定。對比高壓輥磨機使用與否,發(fā)現(xiàn)對原料細度、成球性以及造球質(zhì)量的影響較大。生產(chǎn)全部為巴西礦時,生球水分相對較高。
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40Cr鋼材屬于可氮化鋼,其所含元素有利于氮化。40Cr經(jīng)氮化處理后可較高的表面硬度,40Cr調(diào)質(zhì)后氮化處理硬度高能達到HRA72~78,即HR3~55。 氮化工件工藝路線:鍛造-退火-粗加工-調(diào)質(zhì)-精加工-除應(yīng)力-粗磨-氮化-精磨或研磨。由于氮化層薄,并且較脆,因此要求有較度的心部組織,所以要先進行調(diào)質(zhì)熱處理,回火索氏體,心部機械性能和氮化層。軟氮化是活性氮化,現(xiàn)在比較常用的是氣體氮化.焊接
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40Cr鋼材焊接前注意預(yù)熱,以防止因基體散熱,造成焊縫內(nèi)部激冷淬裂。焊接后調(diào)質(zhì)前好加一遍正火。 結(jié)晶時易偏析,對結(jié)晶裂紋(一種熱裂紋)比較,焊接時容易在弧坑和焊縫中凹下的部分開裂。含碳量較高,快冷時易對冷裂紋很的淬硬組織(馬氏體組織)。過熱區(qū)在冷速較大時,很容易形成硬脆的高碳馬氏體而使過熱區(qū)脆化。
焊接工藝:
1、一般在退火(正火)狀態(tài)下進行焊接。
2、焊接不受
3、用較大線能量,適當預(yù)熱溫度,一般預(yù)熱溫度及層間溫度可控制在250~300℃之間。
4、焊接材料應(yīng)保證熔敷金屬的成分與母材基本相同,如J107-Cr
5、焊后應(yīng)及時進行調(diào)質(zhì)熱處理。若及時進行調(diào)質(zhì)處理有困難,可進行中間退火或在高于預(yù)熱的溫度下保溫一段時間,以排除擴散氫并軟化組織。 對結(jié)構(gòu)復(fù)雜、焊縫較多的產(chǎn)品,可在焊完一定數(shù)量的焊縫后,進行一次中間退火。交貨狀態(tài)德榮公司40Cr交貨狀態(tài)以熱處理(正火、退火或高溫回火)或不熱處理狀態(tài)交貨,交貨狀態(tài)應(yīng)在合同中注明.
Tenova的iBOF工藝技術(shù)4模塊對鋼鐵制造商在處理低質(zhì)、高含磷鐵礦石的靈活操作方面起著至關(guān)重要的作用。在使用高含[P]熔融金屬時,iBOF模塊1終點控制避免過少和過多噴吹對有效控制[P]含量至關(guān)重要。在合適[C]含量和溫度下沒有調(diào)節(jié)噴吹則會導(dǎo)致高的[P]含量,進而影響熔渣質(zhì)量。過早調(diào)節(jié)噴吹不僅會導(dǎo)致C的復(fù)吹,還會導(dǎo)致P的復(fù)吹。避免過吹也是非常重要的,否則回流會導(dǎo)致[P]含量升高。為了更好地了解調(diào)節(jié)操作在熔融金屬不同[P]含量情況下對[P]含量控制的影響,Tenova開發(fā)了一款、能充分預(yù)測轉(zhuǎn)爐工藝的控制模型。
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實現(xiàn)環(huán)冷水溫檢測控制,當水溫低時加蒸汽,并在主控室報警。采用非接觸式測速檢測器,實現(xiàn)環(huán)冷臺車打滑檢測,杜絕了因臺車打滑出現(xiàn)的設(shè)備事故。由于采用液密封,所以密封性能好、冷卻效果好,生產(chǎn)操作方面可采取,在冬天外界氣溫低時,可停3#風(fēng)機,5#風(fēng)機電機的實時功率可在低于正常20%時運行,從計算機顯示數(shù)據(jù)看,自投產(chǎn)一年來,5臺環(huán)冷風(fēng)機的平均用電3430490kwh,年節(jié)電效益140萬元。實際下料溫度在60-70℃,低于設(shè)計的120℃,杜絕了燒5Z-1皮帶的現(xiàn)象,使皮帶使用壽命由原先的5個月延長到7個月。