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沉降觀測站對夯擊頻率和沉降量進行相關試驗,采用不同的液壓打夯機檔位進行每次累計3錘壓實,用水準儀測量每次夯擊3錘后的相對標高,得到每次夯擊頻率的沉降量和每3錘作業(yè)的相對沉降量。
液壓打夯機采用三檔9錘、12錘、15錘壓實工作,用灌砂產品檢測壓實前原地面,壓實工作間隙的壓實頻率選擇點和密實度不同。
結果分析:隨著夯擊錘數(shù)量的增加,沉降量顯著增加,但增加力度逐漸降低。
對于液壓打夯機的三檔工作,前三錘的相對沉降較大,前九錘的累積沉降占試驗27錘總沉降的63%,前12錘的累積沉降占總沉降的75%。三檔壓實工作24錘后,每三錘的相對沉降不得超過lcm,我認為夯實機在路面上有很大的壓實效果。同時,需要注意的是,工作12錘后15錘工作造成的相對沉降僅占總沉降的25%。因此,具體工作采用三檔9錘~12錘,可以達到現(xiàn)場加固質量標準,大大提高工作效率。
對于二級工作,相對沉降均勻降低,整體發(fā)展趨勢與三級工作基本一致,但夯擊動能與三級工作有一定差異,適合路基工程建筑附近工作。對于一級工作,液壓機的夯擊動能遠低于其他兩個檔位,工作9錘后基本穩(wěn)定在5mm~7mm前后工作危害較小,但由于工作輸出功率快(60次//min),沖擊力小,關鍵應用于路基工程建筑周邊作業(yè)和軟前提下,避免機械設備因沖擊沉降過大而損壞。
結果分析:從現(xiàn)場試驗選擇點的沉降觀察可知,液壓打夯機9錘、12錘、15錘作業(yè)的沉降量相互偏差為3cm內部,從現(xiàn)場密實度檢測來看,不同夯擊錘的表面和表面下有30個時間cm密實度大大提高,表層由88.8%提高到92%以上,表層下30%cm從80.4%提高到91%以上,不同夯擊錘的密實度呈正比。
然后需要注意的是,液壓打夯機的表面和表面下方不同。cm~60cm密度差不大,沉降量仍大大提高,說明隨著錘數(shù)的增加,夯擊動能的關鍵向路基工程深層傳播,路基工程深層密度均勻提高。
對于間隔50cm設點造成的壓實工作間隙,壓實造成的沖擊力沿水平夾角為45°/2向下傾斜傳播,理論上壓實間隙處僅表面25cm沒被壓實,25cm由于斜向夯擊動能的擠壓作用,以下砂土也可以均勻壓實。從現(xiàn)場縫隙的密實度試驗可以看出,表面以下30種砂土也可以均勻壓實。cm砂土密實度早已基本均勻。表面25cm未壓實砂土可通過后小壓路機平整壓實工藝流程合理壓實