產(chǎn)品詳情
某地新礦山石灰石鎂含量高,產(chǎn)能有限,不能滿足當前提高熟料質(zhì)量、產(chǎn)量的需求。舊礦山擁有一定儲量的低鎂石灰石,易磨性好,按比例與新礦山搭配使用,不僅可以有效改善生料氧化鎂含量,還可滿足提產(chǎn)后燒成系統(tǒng)對生料的需求。但舊礦山石灰石破碎系統(tǒng)建于20世紀70年代,工藝設備落后,產(chǎn)量低,粉塵排放不符合當前環(huán)保要求,電氣控制系統(tǒng)落后,設備陳舊,閑置多年。公司決定對其進行升級改造。
一)原系統(tǒng)存在的問題
(1)破碎工藝落后。原工藝流程為:GBL1400×8000中型板式給料機→PF1414反擊式破碎機→DTII650mm皮帶輸送→二級反擊式破碎機→篩分→成品入庫,以反擊式破碎機作為破碎主機,入料粒度受到限制,大顆粒的原礦無法直接進入,制約正常生產(chǎn)。
(2)破碎產(chǎn)量低。原系統(tǒng)產(chǎn)能受到破碎主機的能力限制,產(chǎn)能為1000t/d,不能滿足新增2000t/d低鎂石灰石的要求。
(3)設備瀕臨淘汰。該系統(tǒng)建于20世紀70年代,主輔機設備如PF反擊式破碎機、中型板式給料機、皮帶機等設備已經(jīng)是目前市場上的淘汰產(chǎn)品,破碎效率低、能耗大、備品備件缺失。
(4)粉塵排放不符合環(huán)保要求。原系統(tǒng)旋筒式水膜除塵器已經(jīng)是淘汰設備,排放濃度高于30mg/Nm3。
(5)電氣控制系統(tǒng)落后,系統(tǒng)原電氣控制方式為現(xiàn)場單機控制,上下游設備之間無連鎖,無法實現(xiàn)中控操作。
二)改造方案
2.1 流程優(yōu)化
(1)不改變原生產(chǎn)線廠房結構的前提下優(yōu)化工藝流程:保留原有混凝土受料槽;拆除中型破碎機改造基礎,滿足大型破碎機的安裝要求;拆除皮帶通廊內(nèi)原皮帶機,安裝大規(guī)格皮帶輸送機;拆除二級破碎機及篩分設備。
破碎系統(tǒng)工藝方案優(yōu)化為:GBZ1800×8500重型板式給料機→DCP1818單段錘式破碎機→DTII(A)B800×108m皮帶機→篩分→成品入庫,實現(xiàn)大顆粒原礦直接入破,減小原料制約,同時去掉二級破碎,成品篩分后直接入庫。
2.2 單段錘式破碎機替代反擊式破碎機
選用大產(chǎn)量主機提高生產(chǎn)線產(chǎn)量,DCP1818單段錘式破碎機替代原1400×1400反擊式破碎機,根據(jù)出料粒度可控臺時250~350t/h,破碎線產(chǎn)量提高到2000~2500t/d。
單段錘式破碎機和傳統(tǒng)的反擊式破碎工藝相比較,單段錘式破碎機只需一段破碎就可將采場運來的原石破碎成≤40mm的石料提供給下一道工序,這樣既可減少投資又可降低運轉費用。對破碎系統(tǒng)來說,只要被破碎礦石的物理性質(zhì)適合(抗壓強度≤150 MPa),選用單段錘式破碎機投資省,管理、操作、維修方便,并能改善勞動強度。
2.3 輔機設備全部更新
(1)原板式給料機設備落后,且長期閑置被整個受料槽物料長期掩埋擠壓,銹蝕嚴重已不能使用,更換為新型的重型板式給料機GBZ1800×8500,輸送能力300t/h以上,采用變頻器控制,節(jié)約能耗
(2)原TD75型B650×108m入庫輸送皮帶機更換為DTII(A)B800×108m皮帶機,滿足300t/h以上輸送能力要求;成品倉頂可移動皮帶機原帶寬650mm,為滿足生產(chǎn)線恢復后的輸送量,更換為帶寬800mm可逆可移動皮帶機,電機全部采用YE3新型節(jié)能電機。
(3)將原破碎機室已損壞行車(能力15t)更換為單梁起重機(能力20t),滿足破碎機轉子檢修及破碎室內(nèi)其他設備的檢修。
(4)選用新型除塵設備,滿足生產(chǎn)線的大氣排放標準。
(5)電氣系統(tǒng)統(tǒng)一優(yōu)化,消除隱患,現(xiàn)場單機控制方式改為中控遠程集中控制。新建設配電室及中央控制室,電源引自自有降壓站6kV高壓柜,配電室設變壓器室:S11-2000/6kV/0.4kV干式變壓器一臺(兼顧2#破碎線630 kVA、3#破碎線500 kVA);高壓配電室:進線柜一臺、變壓器開關柜一臺、高壓電機開關柜一臺、水阻柜一臺;低壓配電室:4臺GGK柜、直流屏一臺;弱電配電室:PLC控制柜1臺及UPS電源一臺。
三)方案實施及效果
3.1 應用植筋工藝重塑破碎機基礎
原反擊式破碎機基礎不符合新設備要求,為了充分利用原落料口及最小限度改動破碎機室,按照新設備基礎圖尺寸,應用地面打孔植筋工藝,在原基礎上進行改造。新破碎機地腳螺栓較長,現(xiàn)場做高度1100mm混凝土臺基礎,滿足新破碎機地腳螺栓下探要求。此項植筋改造相比大規(guī)模重建基礎,節(jié)約土建資金14萬元,至少節(jié)省工期40天。
3.2 通廊地面鋪設整體鋼結構框架固定成品皮帶機
原入庫皮帶機通廊為磚混結構,通廊地面為預制槽型板結構,厚度僅50mm,無法使用膨脹螺栓固定新皮帶機基礎。為充分利用原通廊,安裝皮帶機時使用[200槽鋼,做寬度800mm梯形整體基礎架鋪設整個通廊,基礎架與原基礎埋件連接固定,新皮帶機支腿直接固定在整體槽鋼架上,安全牢固,解決了原基礎無法使用問題,避免了重新制作鋼結構通廊,節(jié)省鋼構通廊資金30余萬元,節(jié)省工期45天。
3.3 選取新型除塵濾材降低排放
原破碎系統(tǒng)旋筒式水膜除塵器,目前已經(jīng)是淘汰設備。根據(jù)本地環(huán)保要求,新增除塵設備的排放濃度小于10mg/Nm3,因場地限制在不改變除塵器外形規(guī)格的情況下,采用改進型袋式除塵器。濾料采用超細針刺氈,其迎塵面纖維層采用海島纖維,下層由規(guī)格0.8dtex×51mm(30%)和1.3dtex×51mm(70%)的兩種超細纖維組成,基布采用高強低伸型長絲基布,制成針刺氈后再經(jīng)拒水防油浸漬熱定型整理,最后壓光成氈。該濾料的優(yōu)點是每平方米克重相同的情況下,濾料纖維的分布程度更加均勻,有利于灰塵在濾袋上的均勻分布,增加收塵效率。在采用新型濾料的同時,除塵器內(nèi)部加裝導流、擋流板,改善了氣流上升速度,煙氣的流動方向與粉塵的沉降方向垂直,實現(xiàn)了除塵器內(nèi)部煙氣和粉塵的均勻分布,達到了兩個目標:除塵器箱體內(nèi)同一水平面上的氣流上升速度基本相同,使煙氣在除塵器箱體內(nèi)的氣流分布均勻;除塵器箱體內(nèi)煙氣中的粉塵濃度分布均勻,確保了粉塵在除塵器濾袋上的分布均勻,提高了除塵面積的有效利用率,相同過濾面積的情況下,排放濃度更低。
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