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供應天津德能泵業(yè)軸流污水泵失效分析及改造對策之三
改造對策
從以上分析可知,350WLC型立式污水泵的失效,是因軸封失效而引起,解決問題的關(guān)鍵是采用適合的軸封結(jié)構(gòu),阻止污水進入軸承室,保證軸承的正常運轉(zhuǎn),從而保證污水泵的安穩(wěn)運行[11]。
單從解決350WLC型立式污水泵的軸封泄漏看,改為機械密封可以達到要求。但考慮到密封浸在污水中,而污水中含有大量泥沙等雜質(zhì),很難對機械密封進行沖洗,易造成損壞,而且機械密封費用較高。原填料函結(jié)構(gòu)尺寸較小,改造難度大,也難以實現(xiàn)。
通過分析,從本污水泵的實際情況出發(fā),本著經(jīng)濟、實用、可靠的原則決定對密封室進行局部結(jié)構(gòu)改造,解決泄漏問題。
3.1 改造方案
改造唇形密封結(jié)構(gòu),縮短填料套尺寸,騰出空間下設動力密封結(jié)構(gòu)。將原設置于填料套上端用于軸向密封的O形橡膠環(huán)移至填料套下端。改造前、后的密封室結(jié)構(gòu)見圖2、圖3。由改造前的一段7只唇形密封改造成為動力密封加3只唇形密封的組合式兩段密封。
3.2 改造后的密封機理
改造后的動力密封環(huán)開有三道環(huán)形迷宮槽,下端開有V型槽。在離心力作用下,旋轉(zhuǎn)的污水在密封環(huán)下部和填料函內(nèi)壁的環(huán)形區(qū)域形成高壓區(qū),部分地阻止了污水流向密封腔,并將污水中的泥沙等顆粒物有效地甩出密封腔。加壓污水流經(jīng)動力密封環(huán)與填料函的間隙,起始是以較高的靜壓能進入,在間隙中轉(zhuǎn)變?yōu)閯幽芎筮M行流動,到達環(huán)形迷宮槽的空間時再次轉(zhuǎn)變?yōu)殪o壓能,在流動和能量的轉(zhuǎn)變過程中消耗了部分能量,使再次轉(zhuǎn)變的靜壓能小于起始值。多次流動和轉(zhuǎn)變后,能量降低到一定值,介質(zhì)失去了外泄的能量達到密封。上部的3只唇形密封環(huán)也起到了輔助密封作用,這樣就從根本上改變了密封狀態(tài)[12]。O型橡膠密封環(huán)能阻斷介質(zhì)從動力密封環(huán)到主軸間隙的泄漏,將其設置在填料套下端也避免了雜質(zhì)在間隙中集結(jié),保證了正常運轉(zhuǎn)。
3.3 密封件材料選擇
改造后上端唇形密封結(jié)構(gòu)件的材料不變,僅對填料套外表面鍍硬質(zhì)鋸以提高其耐磨性。動力密封環(huán)采用18-8不銹鋼,在下部填料函內(nèi)部襯4mm的PVC襯套,用螺釘固定在填料函上。動力密封環(huán)與PVC襯套的間隙控制在0.1-0.15mm之間。高速旋轉(zhuǎn)的動力密封環(huán)帶動流體沖刷襯套內(nèi)壁,帶走了摩擦所產(chǎn)生的熱,保證了PVC襯套的使用性能。
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