聊城鵬煜鋼管有限公司創(chuàng)建于2003年7月,是以高品質(zhì)管道材料為主導(dǎo)產(chǎn)品,集精密管設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造和銷售服務(wù)為一體,服務(wù)于國內(nèi)外高端制造行業(yè)的技術(shù)企業(yè),是國內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模超大、規(guī)格品種超全、品種開發(fā)超具競爭力的異形管道研發(fā)生產(chǎn)基地。
公司專業(yè)銷售:冷拔/冷擠壓異型管、高精度冷拔鋼管、高精度焊管、熱軋無縫鋼管、精密光亮無縫/焊管、精密管、特種鋼管專業(yè)生產(chǎn)銷售企業(yè),鋼管長度可以做到25米;公司有行業(yè)領(lǐng)先的生產(chǎn)設(shè)備和先進(jìn)的檢測手段:擁有500噸~10噸液壓/鏈條冷拔機(jī)5臺,300噸輥擠壓機(jī)組1臺,600噸輥擠壓機(jī)組1臺,50~90型冷軋機(jī)8臺;50/70型熱軋穿孔機(jī)2臺;72米連續(xù)輥底球化爐一臺,微機(jī)自動(dòng)化控制天然氣正、回火爐三臺,微機(jī)自動(dòng)化控制無氧光亮退火爐一臺,而超新裝備的全長110米的德國LOI公司生產(chǎn)的保護(hù)氣體正、回火爐在國內(nèi)少有先進(jìn)設(shè)備;同時(shí)配備有先進(jìn)的渦流探傷機(jī)、超聲波探傷機(jī)、水壓設(shè)備和磁粉探傷設(shè)備,以及德國的直讀光譜儀,保證了公司的產(chǎn)品質(zhì)量在行業(yè)中的地位。
精密管中合金元素對低溫回火脆性產(chǎn)生較大的影響。鉻和錳促進(jìn)雜質(zhì)元素磷等在奧氏體晶界偏聚,從而促進(jìn)低溫回火脆性,鎢和釩基本上沒有影響,鉬降低低溫回火精密管的韌性一脆性轉(zhuǎn)化溫度,但尚不足以抑制低溫回火脆性。
硅能推遲回火時(shí)滲碳體析出,提高其生成溫度,故可提高精密管低溫回火脆性發(fā)生的溫度。
一、精密管生產(chǎn)工藝
精密管是一種通過冷拔或冷軋工藝生產(chǎn)的高精密度、高光亮度的無縫鋼管。其內(nèi)外徑尺寸可精確至0.2mm以內(nèi),在保證抗彎、抗扭強(qiáng)度相同時(shí),重量較輕,所以廣泛用于制造精密機(jī)械零件和工程結(jié)構(gòu)。也常用作生產(chǎn)各種常規(guī)武器、槍管、炮彈、軸承等。
二、精密管的用途:用于制造機(jī)械結(jié)構(gòu)、液壓設(shè)備、汽車零件,鋼筋套筒。
三、精密管的常用材質(zhì)為10#、20#、35#、45#、20cr、40Cr、20CrMo﹑16mn﹑27simn﹑304﹑201﹑310s﹑優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼。
四、精密管特點(diǎn)
1.外徑更小。
2.精度高可做小批量生產(chǎn)。
3.冷拔成品精度高,表面質(zhì)量好。
4.鋼管橫面積更復(fù)雜。
5.鋼管性能更優(yōu)越,金屬比較密。
五、精密管脆化現(xiàn)象
根據(jù)精密管產(chǎn)生脆性的回火溫度范圍,可分為低溫回火脆性和高溫回火脆性。
精密管低溫回火脆性 合金鋼淬火得到馬氏體組織后,在250~400℃溫度范圍回火使鋼脆化,其韌性一脆性轉(zhuǎn)化溫度明顯升高。已脆化的精密管不能再用低溫回火加熱的方法消除,故又稱為%26ldquo;不可逆回火脆性%26rdquo;。它主要發(fā)生在合金結(jié)構(gòu)鋼和低合金超高強(qiáng)度精密管等鋼種。已脆化精密管的斷口是沿晶斷口或是沿晶和準(zhǔn)解理混合斷口。
產(chǎn)生低溫回火脆性的原因,普遍認(rèn)為:
(1)與滲碳體在低溫回火時(shí)以薄片狀在原奧氏體晶界析出,造成晶界脆化密切相關(guān)。
(2)雜質(zhì)元素磷等在原奧氏體晶界偏聚也是造成低溫回火脆性原因之一。含磷低于0.005%的高純精密管并不產(chǎn)生低溫回火脆性。磷在火加熱時(shí)發(fā)生奧氏體晶界偏聚,淬火后保留下來。磷在原奧氏體晶界偏聚和滲碳體回火時(shí)在原奧氏體晶界析出,這兩個(gè)因素造成沿晶脆斷,促成了低溫回火脆性的發(fā)生。
在酒鋼宏興股份不銹鋼分公司冷軋現(xiàn)場,熱軋下線的成品鋼卷,經(jīng)過酸洗之后,鋼卷表面的氧化鐵皮順利“脫落”,由“黑色”變成“白色”,可用于工業(yè)、家具、食品等行業(yè)的深加工。正因“看重”酸洗的重要作用,今年年初,該公司通過優(yōu)化工藝、改造設(shè)備攻關(guān),進(jìn)一步提高了酸洗設(shè)備的運(yùn)行效率,降低了冷軋酸耗和帶鋼生產(chǎn)成本。經(jīng)過多方面采取有效應(yīng)對措施,該廠倒?fàn)t碳合格率從70%左右提升至80%以上,爐型得到有效控制,為進(jìn)一步增產(chǎn)創(chuàng)效奠定了基礎(chǔ)。在酒鋼宏興股份不銹鋼分公司冷軋現(xiàn)場,熱軋下線的成品鋼卷,經(jīng)過酸洗之后,鋼卷表面的氧化鐵皮順利“脫落”,由“黑色”變成“白色”,可用于工業(yè)、家具、食品等行業(yè)的深加工。正因“看重”酸洗的重要作用,今年年初,該公司通過優(yōu)化工藝、改造設(shè)備攻關(guān),進(jìn)一步提高了酸洗設(shè)備的運(yùn)行效率,降低了冷軋酸耗和帶鋼生產(chǎn)成本。日前,攀長特?cái)y手國貿(mào)公司在綿陽市舉辦了特優(yōu)鋼用戶座談會(huì),來自全國的模具鋼、不銹鋼和結(jié)構(gòu)鋼用戶110余人,在產(chǎn)品、質(zhì)量、交貨期、結(jié)算、市場等方面提出了意見和建議,大家共同研判市場大勢,堅(jiān)定合作信心,共謀發(fā)展大計(jì)。今年以來,特鋼市場經(jīng)受了廢鋼、合金等原輔材料大幅上漲、終端市場乏力的考驗(yàn)。經(jīng)過多方面采取有效應(yīng)對措施,該廠倒?fàn)t碳合格率從70%左右提升至80%以上,爐型得到有效控制,為進(jìn)一步增產(chǎn)創(chuàng)效奠定了基礎(chǔ)。鋼材酸洗處理工藝消耗大量酸洗溶液。“比如,一噸氫氟酸的成本價(jià)是8000—9000元,一個(gè)月,僅不銹鋼冷軋就要消耗250—300噸?!痹谏甑驴磥?,用量大、成本高的酸洗溶液真的是浪費(fèi)不起。
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